2021年,煉鋼廠自我加壓、強化管理,把節能用水作為降本增效的重要一環,制定各種節水措施,杜絕跑、冒、滴、漏現象,通過多種措施,節水成效顯著。

重視水質指標控制,減少用水浪費。
針對水系統繁多,運行控制較為復雜,各個水系統的用水水質和控制指標各不相同這一問題,該單位技術人員根據各個水系統工藝條件和產品質量,定期對水質控制指標進行修改、再使用、再修改,達到符合生產的合理要求,通過執行運用,能夠符合現有的生產狀況和產品質量,不但能滿足生產長周期的運行,還能減少因水質導致的生產事故。

循環水串級利用,提高水利用率。
該單位對鍋爐水、除塵水、二冷水、結晶器水和煉鋼凈環水的指標統計分析,結合公司補充水指標數據,對于能夠滿足濁環系統的排水盡可能不外排,而作為其補充水,進而實現循環水串級利用,即將連鑄結晶器系統排水通過管道引入二冷水系統,鍋爐排污引入除塵系統,煉鋼系統部分用水最為風機沖洗水、熱水泵冷卻水和渣跨沖洗水等8個獨立水系統串級改造,可節約補充水量月3.5萬噸。
虛心對標學習,取長補短增效益。
該單位采取走出去引進來的方式,多次同相關技術人員進行數據分析、對比,積極探討解決用水問題,根據現場實際情況制定相應措施,并在運行中不斷調整,實現了銅管拉鋼量10000噸的穩定,最高達到15000噸,同時節約除鹽水每月3500噸,減少生產停機等節約費用月35萬元。
做好循環水處理,降低用水量。
煉鋼、連鑄生產用水占煉鋼總用水量的90%,對煉鋼循環水系統而言,噸鋼水耗約0.85立方米,其用水壓力很大,主要原因是水處理效果不理想,導致水系統排污量大,用水量多。該單位技術人員采用合理的水處理藥劑配比投加到循環水中,提高循環水的濃縮倍率,減少系統的補充水量,使節水量大幅降低,噸鋼水耗達到0.57噸,煉鋼、連鑄設備達到每月同步運行周期,減少因水質對設備和生產的影響。
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